钢轨接触焊灰斑的生成机理及控制 |
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日期:2007-6-14 21:06:28 人气:49 [大 中 小] |
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张建新 (呼和浩特铁路局焊轨段,呼和浩特 010050) 摘 要:通过对钢执接触焊灰斑形貌特征的描述和灰斑生成机理的分析,介绍钢轨接触焊工艺中控制灰斑 产生的方法。 关键词:钢轨接触焊灰斑焊接工艺
铁路钢轨接触焊质量检查结果表明,灰斑已成为无缝线路钢轨焊接接头中最突出的缺陷。在落锤和静弯试验中,灰斑是主要的断裂源。目前,由于在各国焊轨生产中还没有行之有效的灰斑无损检测手段,也不能借助热处理来消除,因此,必须加强对其生成机理的研究,寻求在工艺上消除灰斑的办法。 1 灰斑形貌特征 灰斑缺陷主要出现在轨底和三角区部位,形状极不规则,常见的有长圆形和长条形,其中长条形的原貌仍是圆形,只是由于顶锻作用使阻力小的边拉长所致。在焊 接 接 头断口上,灰斑典型的颜色是浅灰色和深灰色,表面较周围基体平坦,有时表面上还有大量的反光亮点。颜色越暗,韧窝组织越多,属于硅酸盐夹杂型灰斑;灰斑颜色发亮则属于枝晶露头型灰斑,即空洞型灰斑;若反光亮度呈银白色,属氧化铁型灰斑。 硅酸盐夹杂型灰斑对小试样拉伸强度影响不大,强度只比母材下降5%;空洞型灰斑对拉伸强度影响较大;氧化铁型灰斑强度很低,一般出现时面积较大,静弯、落锤试验均不合格。 大多数灰斑属硅酸盐夹杂型,静弯试验易合格,但强度较难满足落锤试验要求。 2 灰斑产生机理 (1) 灰斑源于火坑残留物。接触焊的本质是液态金属过梁的爆破,爆破后过梁的两端各留下一个圆形的坑,称为火坑。如果爆破剧烈,出现的火坑则较大较深,随后该处即不参与后续闪光过程,而坑内硅锰铝三种元素的电机电位均高于铁,与侵人空气中的氧反应生成硅铝酸盐,由于硅铝酸盐熔点高,生成后呈固态,流动性差,易固结在融化面上,如果火坑比较深,硅锰铝在顶锻时不易排挤出而残留在坑内,从而生成硅酸盐夹杂型灰斑;如果坑中的硅锰铝来不及氧化,顶锻力不够大,则为枝晶露头型灰斑,其特征是,如果将闪光中断,可以见到接触焊两端密密麻麻大小对称的圆坑,因此焊接时要求闪光不能过于剧烈,且应细密而不中断。K系焊机(乌克兰焊机)和Z系焊机(瑞典焊机)都采用脉冲闪光技术,产生灰斑的几率较低。而G系焊机(瑞士焊机)采用电流反馈控制,在闪光过程中电流已经超出预设值,由于液压滞后的原因,出现持续12.2 s的大电流,易产生较多灰斑。 (2) 顶锻挤出方法的误区。当闪光焊末期的火坑较浅或火坑位于对接面的边缘时,一般认为可以靠顶锻把残留物挤出。在G型系列焊机上通过提高预热参数(提高预热电压,延长加热时间)等方法,用加大顶锻量的方法克服灰斑产生。采取措施后使轨端温度场梯度减少,但顶锻时徽粗量很大,加大了钢轨端面后的变形量,前端挤出效果反而差,出现顶锻前基底软,顶锻后灰斑面积大,流动感强的现象。经观察,灰斑呈长条形(边界为直线,无圆弧线),表面平坦,是呈银白色的氧化亚铁。因此,用加大顶锻量来减少灰斑的产生是一个误区。 (3) 钢轨母材的缺陷。灰斑的生成除与焊接工艺有关外,还取决于钢轨母材。如果钢轨断面上有疏松和夹杂,在闪光过程中,该区域的电阻值通常偏大,电流密度小,在烧化时不会产生闪光,会产生一个大的火坑,火坑中将有较多硅、锰、硫、铝元素,其化学性质比铁元素活跃,与氧或液态氧化亚铁发生反应生成复合硅酸盐,远远超过钢轨中的平均成分,留下灰斑。 3 Gaas80/580焊机减少灰斑方法 (1)预热阶段温度场的调节。在钢轨焊接闪光加热时,大部分热量的析出发生在钢轨的对接面上,通过热传导向后传,温度场梯度较大,但短路加热电流也很大,在两钳口之间的钢轨被加热,主要热量析出在钳口间的一段钢轨上,造成温度场梯度较小,对顶锻排挤减少灰斑不利。此时,应注意预热短路前的快闪时间,一般设置在is以下,不让其发生闪光,如这个时间不合适,应当将其设置在1.3 s左右,使其可以闪光,提高短路预热梯度。还有预热次数,对于合金轨,应适当增多。 (2) 烧化阶段参数匹配。烧化量、电压、电流和烧化极限速度4个参量,可先凭经验确定,试焊并经检验合格后,用小正交试验得出最佳匹配值,但对于加速烧化阶段的烧化量,由于此时闪光很激烈,应控制烧化量,使温度梯度的温度场过渡到顶锻阶段的时机比较合适。 (3) 顶锻工艺参数的控制。顶锻不是生成灰斑的原始因素,但却是减少灰斑的重要措施。增加顶锻过程中的前端挤出量,可将对接面的火坑排挤到钢轨轮廓线外。该阶段工艺参数的特点是:快速顶锻时位移量定得大一些,调节快速顶锻时间(顶锻阀开启时间),使之起限制作用,让它一般小于这个走行量,留有余量,以适应不同的加热状态,且前端的变形量可以大一些;在快速顶锻后,增加有电流的时间,由通常的1 s增加到1.5一2s,电压也可以升高,使前端热的金属进一步析出热量,增加前端的挤出量,以利于灰斑的排出。 4 结 语 通过对钢轨闪光焊接中灰斑生成机理的探讨,提出了调整焊接工艺参数减少灰斑的办法,并将其应用于U75V 和BNbRe钢轨焊接工艺中,取得了70%80%试样无灰斑产生的良好效果。 |
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出处:本站原创 作者:佚名 | |
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