受铸造工艺的影响,冷硬低铬钼球铁轧辊在铸态具有较大的铸造应力,因此需要进行消除应力退火处理。实践表明,消除应力退火温度,不仅影响铸造应力的消除程度,同时对轧辊的组织的性能产生影响。
1试验内容及方法
采用工频感应电炉熔炼铁液,底注式浇注工艺,轧辊工作面直径为288mm,成分见表1。用车床从辊轧冷硬层切取20mm厚,40mm宽(径向尺寸)的圆环。将该环切割成若干试样,分别在不同的温度下进行退火热处理,然后观测其金相组织和硬度。
2试验结果
图1为轧辊切环外侧(靠近冷型)和切环内侧(靠近辊芯)的金相组织。图1a和图1b表明,轧辊的铸态组织为珠光体、莱氏体和碳化物,切环外侧碳化物量较多、珠光体量较少,切环内侧碳化物量较少、珠光体量较多。试验表明,即使退火温度达到600℃,保温4小时,轧辊组织仍然没有明显变化,如图1c和图1d所示。
(a)铸态外侧(b)铸态内侧
(c)600℃×4h热处理后外侧 (d)600℃×4h热处理后内侧 图1轧辊金相组织
图2为铸态及不同热处理后轧辊工作层切环不同位置的硬度。该图表明,轧辊的硬度由切环外侧向内侧逐渐降低。经过热处理后轧辊的硬度降低,随着热处理温度提高其硬度下降幅度增大。当热处理温度达600℃时,硬度下降幅度较大。根据客户对轧辊硬度的要求,我们在生产中选择退火温度为400℃。
3讨论
热处理后轧辊硬度降低由三个因素造成。一是金相组织在热处理时发生变化,如碳化物的分解等。根据图1,即使热处理温度达到600℃,轧辊组织仍然没有明显变化,这一结果符合铁合金相图〔1〕。由此可见,轧辊硬度降低不是由于金相组织变化引起的。二是在热处理过程中合金元素扩散均匀、过饱和程度降低,即微观组织变化所致。为了确定这一因素的作用,试验测定了试样经过不同热处理后碳化物和珠光体的显微硬度(见图3)。测定结果表明,热处理后珠光体和碳化物的显微硬度都不同程度的降低。这一现象必须要导致轧辊宏观硬度的降低。三是伴随铸造应力消除引起轧辊宏观硬度降低。
4结论
冷硬低铬钼球铁轧辊经过小于600℃的退火热处理后,金相组织没有明显变化,但引起宏观硬度降低。当热处理温度小于450℃时,共硬度降低幅度不大,当热处理温度高于600℃时,硬度降低幅度较大。宏观硬度降低的原因是显微硬度的降低和铸造应力的消除。 |